2015年,來自全國各地的科技獎獲得者齊聚北京人民大會堂,劉子斌董事長懷著喜悅的心情參加了大會。魯泰通過“產(chǎn)學研用”深入合作,研制的“筒子紗數(shù)字化自動染色成套技術與裝備”獲得國家科技進步獎一等獎,并在大會上接受國家領導人頒獎,成為紡織機械史上第一個,也是繼2009年以后紡織行業(yè)再次獲得一等獎?!?/p>
時間回到2007年8月上旬,此時正值中伏,是一年中氣溫最高且又潮濕、悶熱的時段,對于染色車間、整理車間來說這段時間無疑是最難熬的。劉總像往常一樣來到公司最熱的地方,看到員工濕透的工作服,大汗淋漓忙碌工作的身影,心頭不禁一陣酸楚。他馬上找到工廠負責人,詢問冰塊供應,冷飲、水果提供情況,現(xiàn)場安排再安裝幾個風機,把車間溫度降下來,最大可能的改善員工的工作環(huán)境?!?/p>
次日生產(chǎn)早會,他提到昨天的事情,指出目前的措施是治標不治本,要求加大創(chuàng)新投入,進行裝備升級改造,把發(fā)展智能制造提上日程,徹底解決生產(chǎn)車間環(huán)境差、員工勞動強度大等問題。公司成立了劉總任組長的項目團隊。
立即行動,馬上就辦。這就是魯泰人的辦事風格。項目團隊對此即刻進行了系統(tǒng)調(diào)研。起初,大多數(shù)人都不看好這一項目,在這一方面我國與西方發(fā)達國家差距很大,況且用工密集生產(chǎn)效率低、染色質(zhì)量穩(wěn)定性差、能耗高廢水排放量大是影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的三大難題,想通過這一項目同時解決三大難題,困難可想而知。經(jīng)調(diào)研,國內(nèi)對此剛剛起步研究,能否成功誰也不敢打保票。最終,劉總定調(diào):“創(chuàng)新不可能100%成功,我們?nèi)绻蝗L試,永遠不會成功。發(fā)展智能制造是大勢所趨,改善員工工作環(huán)境刻不容緩,我們必須往前走。”
項目確定后,安排到技術人員豐富、配套設施完備的漂染三廠。因為是首套自動化設備,實驗過程中出現(xiàn)什么問題無法預料,所有設備及操作都要摸索、研究再改進。在自動化輸送管路安裝后的調(diào)試過程中,為了解決管路殘留助劑問題,技術人員頂著近40度的高溫一遍又一遍地進行實驗最終達到了要求。針對2號泵燒堿突發(fā)性出現(xiàn)管路含堿量過高問題,整整2天問題還是沒有解決。大家都堅信就沒有魯泰人啃不下的“硬骨頭”,最后通過蹲守的辦法,3天近百次排查,最終解決了問題。最困難的就是如何實現(xiàn)由中控發(fā)送任務與ERP連接,實現(xiàn)自動化排產(chǎn),排產(chǎn)期間經(jīng)常出現(xiàn)助劑不稱量、染料無應答、中控頻繁掉線等諸多問題,通過小組成員們對中控參數(shù)和染色機程序一項一項校正核對,將自動排產(chǎn)困擾問題逐項攻克。
功夫不負有心人,經(jīng)過三年多的反復試驗,解決設備故障4000多臺次,自動加料設備利用率由42%提高到96%,自動裝卸紗由23%提高到97%,設備故障率由25%降低到0.5%,完成設備改進點和創(chuàng)新點20余項,大幅降低了員工的勞動強度,提升了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,達到了項目目標。